在食品加工厂干活的都知道,油炸、调酱这些车间,一开工就跟 “毒气制造机” 似的。我认识中部一家专做麻辣小龙虾零食的大厂,以前每到生产旺季,周边居民能把环保部门的电话打爆,投诉工厂飘出来的味道又辣又呛,闻着直犯恶心。环保部门来测了好几次,发现厂里排的非甲烷总烃比国家标准高出 40%,直接下了停产整改通知。今天就唠唠这家厂怎么靠喷淋塔解决了大难题。
一、复合异味背后的治理难点
这家厂每天要处理 50 吨小龙虾原料,异味主要从三个地方冒出来:油炸车间里,棕榈油一加热,就冒出带着焦糊味的油烟,里面还藏着多环芳烃这些有害物;调味料配制区更夸张,辣椒素、花椒精油挥发出来,辣得人睁不开眼,再加上调配用的乙醇溶剂,味道又冲又刺鼻;到了包装环节,塑料膜热封时还会飘出一股塑料烧焦的怪味,跟前面的味道混在一起,方圆几百米都闻得到。
厂里原来用的是活性炭吸附设备,刚装上时还能除掉 70% 的异味,可才过 3 个月,油烟就把活性炭的小孔全堵死了,净化效果直接拦腰砍半,降到 40%。而且换一次活性炭就要花 8 万块,成本高得吓人。环保部门还给下了硬指标:非甲烷总烃每立方米不能超过 100 毫克,异味强度得控制在 20OU/m³ 以下,不然别想开工。
二、喷淋塔为核心的三级净化工艺
后来厂里找专家研究了好久,终于敲定了一套 “组合拳” 方案。核心设备就是 PP 材质的喷淋塔,这玩意儿就像给废气 “洗澡” 的大澡堂,专门对付食品厂高湿度、多油雾的废气。
1. 废气收集系统优化
为了把废气 “抓” 干净,厂里在油炸锅旁边装了侧吸罩,顶上还加了个大伞形罩,两个罩子配合着,就像给油锅戴了个严实的 “防毒面具”,风速调到 1.8m/s,油烟根本跑不出去;调酱的反应釜呼吸口接上了管道集气罩,法兰接口全用硅胶密封圈封死,一点异味都漏不出来;连废气管道都特意做成 3‰的坡度,每隔 20 米就开个排水口,防止冷凝的油水流不出去把管道堵了。
2. 喷淋塔核心处理单元
主设备喷淋塔足有两层楼高,直径 2.5 米,里面分了三层 “关卡”:
首层除油段:装的大孔径螺旋喷嘴就像大号淋浴喷头,喷出来的 5% NaOH 碱液,专门 “瓦解” 油雾。就像洗洁精去油污一样,70% 的油雾刚碰到碱液就被 “扒” 下来了,连带着还能中和不少酸性异味。
中层填料吸附段:填的改性聚乙烯花环填料,表面凹凸不平,特别能 “抓” 水。循环水里加了 0.5% 的表面活性剂,废气从这儿经过,就像被湿布反复擦洗,乙醇这些能溶于水的 VOCs,60%-80% 都被溶解吸收了。
顶层精洗段:细雾化喷嘴喷出来的水雾又密又细,把废气里残留的小颗粒再冲洗一遍,保证送进下一级设备的气体干干净净,不会带液滴去 “捣乱”。
3. 深度净化与排放
从喷淋塔出来的废气,还要再经过活性炭纤维吸附箱 “二次净化”,专门处理辣椒素这些顽固的非水溶性异味。最后通过 30 米高的烟囱排到大气里,全程由玻璃钢防腐风机 “保驾护航”,稳稳把废气送出去。
三、从 “异味扰民” 到 “绿色生产”
新设备装好后,第三方检测机构拿着专业仪器来测了个遍。检测报告上的数据可太亮眼了:非甲烷总烃从 280mg/m³ 降到 22mg/m³,异味强度从 120OU/m³ 跌到 15OU/m³,油雾浓度也从 85mg/m³ 压到 8mg/m³,每项指标都远远优于国家标准。
实际运行下来,厂里的变化更是看得见摸得着:
周边环境友好:以前每月平均 15 起的居民投诉,新设备一上直接清零。社区居委会的工作人员都说,现在路过工厂,基本闻不到异味了,厂界异味值常年稳定在 10OU/m³ 以下,周边居民再也不用天天关窗生活。
运行成本下降:以前三个月一换的活性炭,现在一年才换一次,光这一项每年就能省下 72 万元;再加上药剂费用也比原来节省了 60%,一年下来,光废气处理这块就能省不少钱。
生产联动优化:喷淋塔用的循环水,直接拿厂区的清洗废水来处理,一年能省下 1.5 万吨清水,相当于一个中型水库一个月的供水量。处理后的废水还能拿去冲洗地面,又省下 18 万元的废水处理费,真正做到了 “变废为宝”。
聊起这次改造,厂里的张总直拍大腿:“以前环保问题就像定时炸弹,天天提心吊胆。客户来考察,一闻到味儿扭头就走,订单丢了不少。现在好了,异味没了,成本降了,员工在车间干活都不用戴防毒面具了,工作效率都提高了。最意外的是废水再利用,既能响应环保政策,又能赚钱,这波改造真是太值了!”
四、喷淋塔在食品加工中的技术优势
这套设备能成功,喷淋塔绝对是 “大功臣”:
适配多组分废气:既能用碱液除油,又能用清水溶异味,对食品厂常见的各种污染物都有 “杀手锏”。就拿乙醇来说,溶解效率比老工艺提高了 30%,效果立竿见影。
抗堵塞设计:大孔径喷嘴配合低喷淋密度,油雾不容易黏在上面;填料层底部的导流锥,就像给废水 “指路”,每周再用高压水枪冲一冲,运行一年填料都没堵过,设备稳得很。
低成本运维:PP 材质的塔体特别耐用,正常用个 10 年没问题。日常维护也简单,工人每天盯着 pH 值和填料压降,数值不对劲设备自动报警,培训几天就能上手。据设备维护师傅说,现在每月维护时间比原来少了一大半。
五、工程经验分享:细节决定治理成效
在这行干久了就知道,废气治理最怕细节出问题:
收集系统是前提:油炸锅要是负压不够,油雾就会在管道里慢慢冷凝结块。我见过一家小厂,就因为这个问题,两个月时间管道里的油垢厚得像水泥,废气根本送不出去,处理效率暴跌 30%。
喷淋液管理是关键:NaOH 溶液浓度得跟着油雾量变。有个调味料厂,碱液配太浓,结果废水处理成本直接涨了 40%,得不偿失。
安全不可忽视:处理乙醇这类可燃气体,阻火器必须得装。之前有企业没装,活性炭箱突然爆燃,设备烧得面目全非,生产线停了好几天,损失惨重。
六、最后总结一下
食品厂的异味治理没有 “一刀切” 的方案,喷淋塔得和其他设备搭配好了,才能发挥最大威力。从这家小龙虾厂的案例就能看出来,只要工艺设计到位、运维管理精细,不仅能通过环保验收,还能给企业省钱增效。其他做烘焙、腌制食品的厂子,完全可以参考这个思路,根据自家废气的 “脾气”,量身定制一套净化方案。